青岛碱业股份限公司天柱化肥分公司现具年产合成氨醇16万吨(中甲醇4万吨)尿素20万吨生产力
工艺流程简述
公司变换气脱硫(简称变脱)分两系统:系统φ1800脱硫塔通变换气流量18700Nm3/h循环量150m3/h二系统 φ2800脱硫塔通变换气流量56400Nm3/h循环量350m3/h两脱硫塔均填料塔脱硫液生套生系统生停留时间约67分钟
变换气体塔前气液分离进变脱塔变脱塔脱硫液逆流接触吸收H2S气体变换气进步净化脱硫塔顶部出进入塔气液分离回压缩
吸收H2S溶液(时称富液)利塔压力(0.8Mpa)脱硫塔底部闪蒸槽喷射器进入生槽进行硫泡沫浮选888生进循环槽贫液泵输送脱硫塔生槽浮选出硫泡沫流半脱泡沫中间槽
加NaOH前运行情况
年里(年产合成氨醇13万吨)受生产状况设备条件限制变脱塔运行半年左右会出现塔阻升现象( NaHCO3结晶堵塔)年左右停车清理填料次尤φ2800脱硫塔出现次带液事严重威胁工序正常生产
着生产力增加变脱负荷越越设备缺陷逐渐引起工艺波动变换气脱硫液中溶液成分例严重失调溶液中NaHCO3含量偏高(高达105g/L)总碱度高达1.35N仅造成脱硫副反应速率快消耗高 (天约消耗600KgNa2CO3)严重影响脱硫效果脱硫H2S常出现超标现象(时高达34mg/Nm3)时减量生产变换气脱硫已成全公司合成氨生产瓶颈
加NaOH转化NaHCO3反应原理
针问题东狮公司通力合作根脱硫反应基原理参考东狮技术员提供理数基操作方法利脱硫液中加NaOH(俗称片碱)方法调整溶液成分取良效果化学反应方程式:
NaOH+NaHCO3Na2CO3+H2O
样仅消耗利脱硫反应NaHCO3组分NaHCO3转化脱硫反应效成分Na2CO3减少辅料碱(Na2CO3)消耗调整溶液成分优化脱硫工艺
12月4日开始变脱液中加NaOH第天加75Kg天加25Kg段时间运行溶液中总碱度NaHCO3成分慢慢降低12月19日溶液中NaHCO3成分降65 gL生产车量增加(系统增加0.5万吨力二系统增加2.5万吨力)变脱生产负荷越越天仅仅25KgNaOH已满足生产需开始慢慢提高NaOH加入量适补加Na2CO32月28日天加150 Kg NaOH120200 Kg Na2CO3满足生产现已运行4月脱硫工艺稳定
然方法受脱前H2S含量高低变化会影响效果厂家应根脱前H2S高低变化情况适调整Na2CO3NaOH加入量
加NaOH运行情况
段时间调整没增加设备情况利脱硫液中加NaOH调整溶液成分方法现已达年产合成氨醇16万吨生产力解决生产中瓶颈问题溶液成分已恢复正常脱硫效果明显转降低 NaHCO3成分影响脱硫效率原85提高90脱硫H2S20mgNm3降10mg/Nm3基满足工序工艺求脱硫塔运行半年久没塔阻涨迹象4月份利检修机会开φ2800脱硫塔进行检查发现填料非常干净碱耗明显降仅项年节约资金6万余元
总结
项目仅节效果明显更重意义找解决脱硫液中NaHCO3含量稍偏高途径提高生产力优化脱硫工艺避免盐 (NaHCO3)堵脱硫塔事发生保证脱硫塔长周期运行公司工艺稳定
附运行记录表
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